在公司大力推行設(shè)備智能化管理的背景下,煤化備煤車間積極響應(yīng)“開源節(jié)流,節(jié)能降耗”號(hào)召,率先完成生產(chǎn)系統(tǒng)從“一人一崗”到無(wú)人化操作的升級(jí),實(shí)現(xiàn)人力成本大幅下降。然而,煤炭輸送過(guò)程中溜槽積料問(wèn)題逐漸凸顯——煤料黏附堆積導(dǎo)致溜槽堵塞、皮帶跑偏頻發(fā),不僅增加人工清理成本和設(shè)備停機(jī)時(shí)長(zhǎng),更對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成潛在威脅。
針對(duì)這一痛點(diǎn),車間主任帶領(lǐng)維修班人員立足現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ),提出“低成本、高適配”的溜槽清掃器改造方案。該方案以煤九機(jī)頭至煤十機(jī)尾溜槽為試點(diǎn),采用3千瓦電機(jī)驅(qū)動(dòng)擺線針輪減速機(jī),配合750毫米清掃葉片,通過(guò)連續(xù)旋轉(zhuǎn)作業(yè)清除溜槽內(nèi)壁黏附煤料。裝置設(shè)計(jì)充分利用原有空間結(jié)構(gòu),以極簡(jiǎn)安裝方式實(shí)現(xiàn)高效清理功能,既避免大規(guī)模設(shè)備改造投入,又確保不影響現(xiàn)有輸送流程。
改造實(shí)施后,溜槽內(nèi)殘留物料量下降70%以上,皮帶跑偏故障率降低80%,設(shè)備實(shí)現(xiàn)運(yùn)行過(guò)程中不因?yàn)榱锊鄱铝隙C(jī)。同時(shí),人工清理頻次由每日3~4次減少至每日停機(jī)后清理1次,極大減輕了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了作業(yè)環(huán)境,更消除了員工頻繁清理溜槽時(shí)的安全隱患及因溜槽積料引發(fā)的設(shè)備事故風(fēng)險(xiǎn),為車間安全生產(chǎn)筑牢防線。
此次技改是煤化備煤車間深化降本增效的生動(dòng)實(shí)踐,既保障了無(wú)人化生產(chǎn)模式的穩(wěn)定運(yùn)行,又為車間進(jìn)一步解決溜槽積料難題提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。未來(lái),車間將持續(xù)探索智能化、綠色化改造路徑,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
(來(lái)源:寧夏慶華煤化備煤車間 鎖曉龍)
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